生物質鍋爐運行異常時的處理辦法
生物質鍋爐發(fā)生了幾件異常的故障,影響了正常運行,對此進行分析處理。
一,給料機單側進料
1.現(xiàn)象
B側給料機由于電氣原因無法運行,只剩下A側給料機單側布料,打開A側爐墻人孔門,只看到燃料塞滿,看不到明火。打開B側爐墻人孔門,看到爐排有1m多寬的無料走廊。這樣就造成了A側的燃料一次風
吹不動。B側由于沒有燃料形成了大量的空穴區(qū)域,一次風通過無料的爐排孔眼進入,降低了爐膛的溫度爐排一次風分布極不均勻,正常的鍋爐燃燒無法建立。
2。解決辦法
(1)采取開啟1A,2A點火風,用點火風吹動燃料向B側移動,也就是說利用A側的風把燃料吹到B側,盡量將燃料吹向無料的爐排,盡量使燃料鋪滿爐排,形成全床著火,構造一個均衡的火焰溫度區(qū),提高
火焰在爐排的充滿度。
(2)采用此種方法,1小時后打開爐門檢查,燃料分布大致均勻,B側爐排上面已經有燃料在燃燒了,燃燒工況大為改觀,收到了良好的效果,負荷從10MV以下帶到了25MV.
3.建議
燃燒黃稈的生物質鍋爐,在A,B給料機的兩端加裝播料風,風源可以接在點火風道,通過調整播料風的壓力和角度來改變燃料的分配,使燃料不堆積在柔性管上,使高端區(qū)域燃料不致過厚,利于一次風
穿透。
二,預除塵器放灰管路嚴重堵塞。
1。分析
(1)入爐燃料灰分一般都在30%以上,燃燒生成的灰量太多。
(2)燃燒調整不合理,一次風過大,火焰過長,穿透速度快,二次風使用太小(后墻40%,前墻20%),壓不住火焰。在二次風區(qū)域不能形成強烈的回流攪動,無法形成煙氣可燃物的繼續(xù)燃燒,溫度場上
移,經過水冷壁和過熱器的熱交換后,煙氣里大量固體顆粒的溫度速度快速衰減;經過四級過熱器吸熱后變成了低溫灰。煙氣中的灰粒在過高的速度下,被帶入預除塵器。錯誤的運行調整造成了不完全
燃燒,使得機械將灰攜帶到尾部,生成的灰量大大超出了預除法器的設計能力。
(3)管道設計太細,直徑108mm的管子排灰陰力太大,羅茨風機輸送風壓低,0.4mpa滿足不了排灰量的要求。
2。解決方案
(1)進行燃燒調整以20MW負荷為例:一次風高端檔板開度為50%,中端檔板開度為70%,低端擋板為30%,讓燃燒在二次風口下進行。
(2)二次風:前墻檔板開度為40%,后墻擋板開度為60%,盡量使燃煤建立在高效區(qū)域。
(3)保持鍋爐爐膛壓力為-50pa,將燃燒高溫區(qū)控制在二次風口以下,保持燃燒速度,保障燃燒程度,燃燒結速灰攜帶量減少。
3。建議
建議進行設備改造
(1)更換大直徑的放灰管,更換大功率的羅茨風機
(2)預除塵器加裝下部放灰的機械螺旋,減輕上移的灰量
三,一極過熱器的振動
國內已經有多家生物質電廠,發(fā)生了不同程度的一級過熱器振動,分別在高.低負荷,吹灰.爐排振動,點火初期的時候被認定是共振現(xiàn)象。
1。分析
(1)汽包里的飽和蒸汽的穿透速度為1m/s,從汽包出來的飽和蒸汽經一根168的連通管(速度為8m/s),進入一級過熱器(速度為20m/s).由于蒸汽流通截面的改變,阻力瞬間增加,蒸汽流速突然變大,就
可能產生蒸汽沖擊,在熱力循環(huán)不暢時就有可能形成汽塞。
(2)飽和蒸汽經過過熱器變?yōu)檫^熱蒸汽,是一個熱力交換極其劇烈的過程。煙氣流速和溫度,在鍋爐負荷變化,積灰,結焦等工況變化時,都會在煙氣走廓產生巨大的影響,進而形成了過熱器管內蒸汽的
脈動沖擊。
(3)同樣負荷的煤粉爐,流化床爐一般不會產生過熱器振動,是因為從汽包到一級過熱器有8根連通管。它們勻速進入,不會產生太的壓力,蒸汽流速不會劇變。
2。建議
(1)在振動的過熱器處加裝防振板。
(2)燃燒調整應注意在振動的過熱器兩側煙溫不能大于30度,不能造成過大的壁溫差。
(3)改變設計,在汽包出口與過熱器入口集箱加裝分配導管,以均衡蒸汽流速。
鍋爐是一個可能會出現(xiàn)各種問題的熱力系統(tǒng),要全面,客觀地處理發(fā)生的異常故障,確保安全經濟運行。大成鍋爐提醒大家選擇鍋爐時一定要注重鍋爐的設計結構與質量服務。